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QC發(fā)布演講稿

時間:2023-02-27 06:26:24 演講稿 我要投稿
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QC發(fā)布演講稿

  尊敬的各位評委、各位同仁大家下午好!我叫史家駒,來自陜西煤業(yè)化工建設集團有限公司!我今天代表小組與大家分享的課題名稱為:“提高鋼筋直螺紋套筒接頭外露絲紋一次驗收合格率”。

QC發(fā)布演講稿

  接下來,我會從這十二個方面,逐一向大家介紹我們的成果。

  第一項:工程概況

  本次QC活動是陜煤化建設集團辦公樓工程,該工程位于咸陽西咸新區(qū)秦漢新城蘭池大道中段,屬于西咸新區(qū)規(guī)劃中的CBD核心區(qū)域。總建筑面積為53647㎡,地上二十四層,地下兩層,結構類型為框剪結構。建筑物總高99.8m。

  此次QC課題來自本工程的直螺紋施工,由圖所示,該工程直螺紋使用量大致為14萬4千7百24。

  第二項:小組概況

  本次QC小組于2013年5月10日成立,從小組概況表可以看出:小組名稱為陜西煤業(yè)化工建設(集團)基地建設第一項目部QC小組 ,課題類型為現(xiàn)場型。由項目經(jīng)理高振山擔任本次QC活動小組組長,小組每一個人都進行了詳細的分工,我在小組中的職務是成果編寫與發(fā)布。針對這一課題我們的小組活動進行了周密的計劃,總共分為4個步驟,1、QC知識培訓。2、規(guī)范學習。3、分析討論。4、月評會議。出勤率統(tǒng)計為93.44%

  第三項:我們選題的理由有以下4點:

  1、社會影響大:陜煤化建設集團辦公樓屬集團重點工程,同時是西咸新區(qū)首開工程,其當?shù)卣块T特別重視

  2、樹形象、擴市場:本工程為開拓西安市場,贏業(yè)主滿意的重點工程,必須外樹形象內(nèi)樹品牌

  3、質量目標要求高:質量目標為確保長安杯、創(chuàng)建魯班獎。

  4、現(xiàn)狀分析:外露絲紋一次驗收合格率僅為87.3%,在建筑主體之上顯得直螺紋施工尤為重要。 基于上述理由,我們選擇了提高鋼筋螺紋套筒外露絲紋一次驗收合格率作為本次QC小組活動的課題。

  第四項:現(xiàn)狀調查

  小組對現(xiàn)場進行調查,共查接頭300個,查出不合格點數(shù)共計38點。其中,框架梁不合格點9處,框架柱11處,剪力墻8處,調查顯示本工程鋼筋直螺紋套筒外露絲紋一次驗收合格率僅87.3%,并繪制了直螺紋套筒外露絲紋不合格統(tǒng)計表,從圖中可以看出,共計五個問題,絲紋外露不足,頻數(shù)9,頻率為23.7%,套筒兩側鋼筋肋未同心頻數(shù)8,頻率為21.1%,套筒連接過松頻數(shù)8,頻率為21.1%,絲紋外露過長頻數(shù)7,頻率18.4%,絲紋破損頻數(shù)6,頻率15.7%,這是現(xiàn)場不合格實例圖,根據(jù)上訴頻率,我們繪制了餅狀分析圖,這樣以來施工中出現(xiàn)大量的返工返修現(xiàn)象,嚴重滯約了工期,影響了企業(yè)的質量形象。

  第五項、目標設定

  我QC小組對目標作了可行性分析,決定將現(xiàn)值的87.3%提高到95%。

  第六項、原因分析

  小組于2013年5月底廣泛收集現(xiàn)場工人、班組長和各級管理人員的意見,集思廣益,相互啟發(fā)。從“人、機、料、法、環(huán)、測”六個方面對目標進行討論分析,得出14條末端因素。并繪制了魚骨圖

  第七項、要因確認

  針對以上14條末端因素,我們小組通過調查、驗證等方法對其進行了逐一確認,最終確認出4條主要因素:并繪制了要因確認表,從表中可以看出要因1,驗證人對施工內(nèi)業(yè)資料進行調查,發(fā)現(xiàn)交底無針對性,對現(xiàn)場施工指導性不強;對作業(yè)工人的交底知識進行考核,考核合格率僅為62%,詳盡技術交底后,質量明顯提高。

  要因2套絲輪環(huán)槽崩損老化,滾絲輪裝置內(nèi)有鐵碴,導致工人套絲加工時,套絲長度掌握不準。在嚴格按照套絲機使用說明書中要求絲扣數(shù)施工時,仍無法保證絲扣長度精準,對5臺套絲機進行檢查,其中4臺有此問題。

  要因3以一個工作班內(nèi)生產(chǎn)的絲頭為一個驗收批抽取10%,用環(huán)通規(guī)、鋼尺進行檢查,在檢查的200個絲頭,有34個是由于直螺紋接頭滾絲太長或太短造成,分析其原因為未嚴格按照使用說明書施工所致 ,

  要因4,經(jīng)過現(xiàn)場調查,80%工人施工時采用先擰緊一端再扭緊另一端的施工方式,這樣很大程度上的導致了不合格絲頭現(xiàn)象的發(fā)生。

  第八項、制定對策

  針對以上要因,QC小組經(jīng)過討論,制定如下對策,從對策表中,可以看出我們對這四條要因制定的對策,目標,措施的實施,完成的時間和地點及責任人。

  第九項、對策實施

  實施1、普及套絲機說明書要求

  內(nèi)容

  1、

  2、 針對不同直徑鋼筋分別編制專項套絲機加工標準 召集所有鋼筋加工人員于現(xiàn)場會議室進行套絲機使用標準講解會議,下發(fā)加工標準規(guī)程。

  3、

  4、

  實施2、進行技術交底 將技術操作規(guī)程及相關標準張貼在加工區(qū)的醒目位置,以便對施工人員時刻提醒。 在鋼筋套絲端作長度標記,這樣便容易控制套絲長度,控制鋼筋的套絲旋入的速度。

  1、整理編制直螺紋套筒連接專項技術方案

  2、對鋼筋工人進行技術交底

  3、加強施工后檢驗制度

  實施3、更換環(huán)槽崩損老化的滾絲輪;定期對滾絲輪裝置清理

  1、建立滾絲設備使用數(shù)據(jù)庫:

  2、滾絲設備在運行過程中的各種狀態(tài)分析圖

  按照圖表可以看到直徑16~20的鋼筋在進行到2000個接頭時就應該清洗設備,2500時更換滾絲輪設備

  實施4、調整、理順工序,對人員進行合理配置

  對連接施工進行仔細研究,開會并商議后決定將原有工序細化。增加了“簡單連接”和“作標記”工序

  通過工序的調整和人員的重新配置,經(jīng)現(xiàn)場檢查,各工序按要求有條不紊的進行,流水作業(yè)避免了窩工和工序疏漏、重復,實施效果良好,因此達到了控制目標。

  第十項、效果檢查

  1、技術效益

  從活動開展第三個月到活動開展第六個月,每月質量檢查中,抽查4組鋼筋套筒連接接頭,每組一百個做分析。 合格率平均值為96.25% ,并繪制了活動后調查統(tǒng)計表,及活動前后目標對比圖,從上面的檢查表中可以看出我們QC小組設定的目標達到了!并通過活動隨工程持續(xù)開展,這一成績是完全可以保持的。

  2、經(jīng)濟效益

  在活動初見成效時本工程還有約2.8萬個接頭未施工,通過經(jīng)濟核算,最終節(jié)約人工費、材料費及時間效益共計13783元,節(jié)省時間30天。

  3、社會效益

  通過本次QC活動,提高了鋼筋直螺紋套筒連接合格率,該工程得到咸陽市秦漢新城質量安全監(jiān)督站的認可。本工程獲得陜西省第二批綠色施工示范工程、第三批全國建筑業(yè)綠色施工示范工程的授牌,也是陜西省第十七屆建設工程安全文明施工現(xiàn)場觀摩會的示范工程。

  第十一項、鞏固措施

  通過本次活動,我們形成了一個有機的循環(huán)體系,并且直螺紋外露絲紋得到了著重的改善,大大提升了直螺紋套筒接連質量。在本次活動過程中發(fā)現(xiàn)了很多實施有效的措施,并加以整理和收集編制了專項作業(yè)指導書。在公司其它工程項目上推廣實施。同時,繪制了活動前后評分表及雷達圖,從表圖中,可以看出各方面有大幅的提高。

  第十二項、今后的打算

  在活動過程中,小組在大家的努力下,發(fā)揚公司嚴謹?shù)淖黠L,團結互助、精益求精,最終使課題圓滿完成。因此,我們在今后的施工管理中,會持續(xù)開展QC小組活動。我們下一課題名稱為《提高地源熱泵地埋管施工質量》。

  可行性分析一、通過現(xiàn)場勘查,發(fā)現(xiàn)解決直螺紋外露絲紋,能更好的保證直螺紋連接的質量。二、由公司高級工程師作堅強的后盾,進行技術指導。三、項目部抽調大量有經(jīng)驗的技術工人進行作業(yè)。四、公司在其他類似工程中積累了大量的施工經(jīng)驗。由此可見,我們相信目標可行。

  接頭應根據(jù)抗拉強度、殘余變形以及高應力和大變形條件下反復拉壓性能的差異,分為下列三個等級:

  I級:接頭抗拉強度等于被連接鋼筋實際抗拉強度或不小于1.10倍鋼筋抗拉強度標準值,殘余變形小并具有高延性及反復拉壓性能。 Ⅱ級:接頭抗拉強度不小于被連接鋼筋抗拉強度標準值,殘余變形較小并具有高延性及反復拉壓性能。

  Ⅲ級:接頭抗拉強度不小于被連接鋼筋屈服強度標準值的1.25倍,殘余變形較小并具有延性及反復拉壓性能。

  對每種型式、級別、規(guī)格、材料、工藝的鋼筋機械連接接頭,型式檢驗試件不應少于9個:其中單向拉伸試件不應少于3個,高應力反復拉壓試件不應少于3個,大變形反復拉壓試件不應少于3個。同時應另取3根鋼筋試件做抗拉強度試驗。全部試件均應在同一根鋼筋上截取。直螺紋接頭的現(xiàn)場加工應符合下列規(guī)定:

  1鋼筋端部應切平或鐓平后加再工螺紋;

  2墩粗頭不得有與鋼筋軸線相垂直的橫向裂紋;

  3鋼筋絲頭長度應滿足企業(yè)標準中產(chǎn)品設計要求,公差應為0~2.0p(p為螺距):

  4鋼筋絲頭宜滿足6f級精度要求,應用專用直螺紋量規(guī)檢驗,通規(guī)能順利旋入并達到要求的擰入長度,止規(guī)旋入不得超過3p。抽檢數(shù)量10%,檢驗合格率不應小于95%。

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